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普通车床数控化改造


日期:2010年01月14 来源:沈阳第一机床厂 关键字:普通车床
    内圆磨床的数控化改造
    MZ一204内圆磨床因采用继电器控制方式,普通车床使用的接触器、中间继电器较多,摇臂钻床可靠性差、故障率高。长期使用后,造成加工过程卡死、进给定位不准、废品率高。利用CNC计算机控制理论,并结合磨床现状及使用要求对进给、电气控制及自动测量系统进行数控改造,既可提高产品的质量稳定性,又可为企业节省大量的资金,具有显著的经济效益。
    改造方
    1.数控系统的设计
数控系统的设计包括数控系统硬件设计及数控系统软件编制。系统硬件主要由微机部分、键盘及显示器、I/O接口及光电隔离电路、摇臂钻床步进电动机功率放大电路等组成。数控系统的控制软件设计有系统管理程序、零件加工源程序的输入处理程序、插补程序、速度控制程序、普通车床输出控制程序和自诊断程序等。
    2.电气控制部分
    原机床电气控制是一个简单的继电器控制电路,磨床的控制要求快速、准确,并且和CNC配合使用。因此采用外置PLC的形式实现电气控制。使用外置的PLC控制使电路变得简单,大部分原来的电气元件需要更换。电气部分的改造包括两个部分,一是PLC的选择,二是电气线路的改造。
    3.机械传动部分的改造设计
    机械传动是保证产品精度的重要因素,原液压进给机构由于液压换向时电磁阀的位置不一致,导致进给位置不准确;另外,进给传动链的最后一部分是由普通梯形丝杠将运动传递给工件架的,造成间隙大、寿命短;其补偿机构为凸轮小轴控制,零件损坏快、故障率高,且不易修复。
    (1)液压换向阀的电磁阀的更换。该电磁阀由于长时间的使用已老化,现采用步进电动机、摇臂钻床谐波减速器、滚珠丝杠串联的方式,装在原磨床的过桥上,代替原磨床的液压进给和补偿机构。
    (2)将普通梯形丝杠更换为滚珠丝杠。滚珠丝杠摩擦损失小、效率高,普通车床其传动效率可在90%以上,且精度高、寿命长。
    数控系统的设计
    目前常用的数控伺服系统有开环伺服系统、半闭环伺服系统和闭环伺服系统。本次改造经综合对比后采用精度高、稳定性好的电感主动测量仪组成闭环控制系统,改装后进给补偿均由步进电动机控制,快速修正,磨削加工量分配用微机控制,终磨尺寸由电感表控制。
    1.数控系统硬件设计
    采用INTEL公司的MCS--51系列的8031作为微机控制系统的CPU。因8031内部没有程序存储器,考虑到该磨床的工步要求,选用EPROM2746作为扩展的程序存储器,由于Po只能用作地址线,故加一片74LS373作为地址低8位的锁存器。根据磨床的控制要求有手动、半自动、急退、断磁保护、普通车床光磨延时等33个输入点、摇臂钻床13个输出点,选择74LS245双向驱动器、光耦电路及74LS377锁存器组成I/O接口。
    根据控制要求,无进给磨削的延迟时间可任意调整,出现故障能判断并显示故障点,因此使用可编程的8255芯片对I/O口进行扩展,用于连接BCD拨码盘的LED显示器。
   2.系统软件编制
    自动磨削工作循环:上料→上磁→磨架快进→工件跳进→工件快进给→粗磨进给→一次光磨→工件跳出→修整砂轮→工件跳进→精磨进给→二次光磨→尺寸到,工件跳出+磨床快退,补偿→断磁→下料→周期判断。
    因该磨床动作多,宜采用循环方式编程;摇臂钻床为减少地址空间,普通车床充分有效地完成各部分功能,采用模块化结构对各个模块加以编程。内存统一分配,通过子程序调用和控制转移类指令将各个模块联成一个大程序,从而完成磨床各动作和功能。
   3.自动循环动作控制程序
    首先判断是否在原位,不在原位则执行复位程序,复位后判断5A是否压合,5A不压合即半自动,程序返回到判断手动前;5A压合即自动循环,开始执行自动循环各动作工步,执行每一工步前,先送8255PC口输出显示这一工步的开关号,然后判断开关是否压合,从而决定相应电磁阀的状态,摇臂钻床再依次判断其余开关,进行后续动作。
    系统的抗干扰措施
    为了确保系统稳定可靠的工作,采取以下抗干扰措施:
    1)系统电源加一系列不同容值的电容,来消除不同频率的高次谐波干扰。
    2)对于接口干扰,普通车床主要在易于进入干扰信号的输入/输出端加光耦合器隔离抗干扰电路,光电耦合集成片为TLP521—4。摇臂钻床其中,光耦能有效地抑制尖脉冲及各种噪声干扰,阻容吸收是利用RC电路放电过程对尖峰脉冲做的抑制作用。
    3)通过加装金属机箱来达到电磁屏蔽效果。
    改造效果
    1)对机床进行数控技术改造,进给系统精度有明显提高,进给精度误差0.4%,重复测量50次,精度误差小于1.5ptm,加工产品分散度在3p.m以内。
    2)废品率由改造前的4%下降至0.2%。
    3)降低了操作者的劳动强度,基本上消除了人为因素对加工质量的影响。
    改造小结
    改造后的MZ一204内圆磨床有以下特点:
    1)将继电器控制改为PLC控制后,由硬件逻辑控制改为软件控制,能有效降低故障率,普通车床提高了磨床的技术性能和生产效率。
    2)在数控技术改造的基础上,摇臂钻床加装主动测量仪,确保了磨削零件的产品质量,废品率有明显下降,在大批量生产中,经济效益显著。
    3)改造一台磨床的费用与购买一台新数控磨床相比非常低廉。
    4)由于旧磨床使用多年,操作者对其特性早已了解,普通车床在操作使用和维修方面培训时间短、见效快,改造后的磨床一经安装,就可以实现满负荷运转。

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